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不等不靠 降本增效见行动 ——站维中心调压切断阀拉杆维修纪实

在公司大力倡导“过紧日子”,站维中心维修费用收紧的大环境下,站场组在检修调压器切断阀时,通过不断优化维修方案,及时有效地完成损坏拉杆更换工作,保障供气稳定,为公司节约运营成本。



此前,站场组在卧龙湖气站设备安全巡查时,发现长土来气主路切断阀存在异常卡滞现象。经仔细排查,确认是内部拉杆因长期高频次动作出现磨损断裂。切断阀作为燃气输送安全的“守护者”,一旦失效,在压力异常时无法及时截断气流,将直接影响输配安全。若按常规流程,需紧急联系厂家定制专用拉杆,但配件价格高昂,供货周期长达7-10天。在此期间,气站需降低供气负荷运行,这将严重影响正常输供气。


面对这一棘手问题,站场组组长桂翔科决定带领组员群策群力,迎难而上。首先,大家仔细研究了该切断阀的型号、规格以及工作原理,通过查阅设备说明书和相关技术资料,详细记录所需配件各项参数。随后,使用游标卡尺、千分尺等工具对损坏拉杆进行精准测绘,记录其长度、直径、螺纹规格及安装尺寸,并通过相关设备图纸确认材料强度要求。在寻找适配配件的过程中,大家分头行动,一部分人前往五金市场、阀门专卖店实地考察,另一部分人则在网上各大工业品采购平台进行搜索,对比不同商家的产品参数、价格和用户评价。同时,主动联系经贸中心,在已被更替下线的设备拆解件中寻找适配替代品。其间,大家遇到诸多困难,有些配件外观相似,但关键参数却不匹配;有些商家提供的配件质量参差不齐,难以保证可靠性。然而,通过大家的不懈努力,最终发现了一款拉杆,经过改进加固后可满足使用要求。



维修更换过程中,站场组严格遵循燃气设备安全操作规范,小心翼翼地进行每一步操作,确保不损坏其他部件。安装新拉杆时,大家通过反复调试限位装置,确保切断阀触发压力精度控制在±0.05MPa范围内。完成组装后,又进行气密性测试与10次连续启闭试验,各项指标均达到安全标准。


这次切断阀拉杆更换的经历,是站维中心落实公司增收节支、降本增效要求的生动“缩影”。它不仅缩短了维修时间,为公司节省了维修成本,还使维修人员的技能得到了进一步提升,可谓是一举多得,各有所获。


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